汉语大全>电力案例>#1机组低真空跳机

#1机组低真空跳机

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一、机组运行情况:1、8月16日16:55,运行一值中班,按交接班程序正常接班,接班时#1机组负荷160MW,电泵及A汽动给水泵运行,B小机因低压调门漏已被隔绝,准备消压后处理,白班已做的B小机隔绝措施有:小机高、低压进汽电动门关闭并停电;汽泵进出水电动门关闭并停电;B小机排汽碟阀关闭并停电;关闭B小机轴封供汽门,关闭B小机EH油进、回油手动门 。
2、#1机组负荷加到250MW正常后,进一进落实B小机检修的安全措施,并做好事故预想,进行以下操作:手紧B小机高压进汽电动门,门后压力仍有12.4Mpa,开启高压进汽电动门后疏水一二次门消压。手紧B小机低压进汽电动门,门后压力0.16Mpa,但低压进汽门后疏水阀打不开,联系检修处理好低压进汽门后疏水阀并开启消压。手紧B小机排汽碟阀紧不动,反馈为全关状态。关闭B小机本体疏水。因高、低压进汽门均关不严,故高、低压进汽门后疏水门保持开位。并确认其它措施已做, B小机高、低压进汽门后消压为零,在以上过程中未发现主机真空有任何异常现象。20:00联系工作负责人,许可B小机检修工作票,并交待工作负责人,章泽检修拆开B小机低压调门门盖螺栓时和我们联系。 二、事故经过:1、20:00许可B小机检修工作票后,检修开始拆除B小机低压调门阀盖螺栓,拆除一颗螺栓现场检查不漏气,直至拆除第8颗螺栓均不漏气,以上情况一值值长蒋华和设备部汽机专工龚元昆现场确认。2、23:58,#1机负荷247MW,电动给水泵,A汽动给水泵运行,#1循泵、1B真空泵运行。汽机突发“凝汽器真空低”光字牌,排汽压力11.8kpa,立即联系锅炉,汽机快速降负荷,同时抢起备用B真空泵及#2循泵,关闭B小机低压进汽门后疏水阀,凝汽器真空最低降到67.8Kpa后,开始回升。
2、8月17日00:01汽机发一光字牌,光子牌无字,检查各系统未发现异常,当时CRT显示凝汽器真空-68.8Kpa,机组负荷已降至190MW。15秒后,突发汽机手动打闸跳闸(ETS面板记录),汽机未发任何光字牌,发电机发主保护动作跳闸,锅炉MFT动作灭火(FSSS首出为汽机跳闸)。厂用电自切成功。(那一无字光牌后经热工确认为“ETS系统报警”。)
3、各专业按汽机跳闸作相应事故处理,起主机交流油泵运行,倒轴封由辅汽供,高、低加抽汽电动门未联关,手动关闭,查相应疏水动作正常,调整除氧器、凝汽器水位正常。锅炉点火正常,汽机尽快恢复。汇报张经理,许助理,梁经理,胡经理,同时通知龚云贵,龚元昆到现场。
4、0:10 #1汽机挂闸挂闸冲转,转速升至1500转时 ,汽机ETS发真空低跳闸,当时汽机CRT显示主机真空值为-68.7Kpa,后再挂闸冲转一次也因ETS发真空低而跳闸,汽机CRT显示主机真空值仍为-68.7Kpa。
5、1:00 ,因#1机B小机低压调门门盖处漏气较大,要处理调门螺栓断缺陷将无法维持真空,令#1炉熄火,维持汽机较低真空,配合检修处理缺陷。
原因分析:B小机排汽碟阀关闭不严 防范措施:1、加强设备维护;
2、加强技术培训,遇有设备检修,做好充分事故预想。